自豪门国际钢管公司推行市场化激励改革以来,180分厂在作业长的统筹协调管理下,全体干部职工上下齐心,步调一致,以落实“四降两提”工程为主线,以“提质增效”为中心,根据分厂生产经营情况、产品结构特点,从效益入手,在新品种开发、孔型改造方面不断突破,将技术与质量结合、生产与实物跟踪并进,“优化工艺、技术创新、强化操作”三管齐下,深入挖掘潜力,紧抓影响生产的关键因素,攻关薄弱环节,有效提升产能。
严格管控 质量产能提升
豪门国际钢管公司180分厂以全员全流程开展“提质增效”为中心,按照管理体系要求进行质量严格管控。通过各质量工序控制点实施全面监控、全流程跟踪,特别是特殊关键工序点实施质量工序评定,提高控制能力和控制水平,保证工序的有效进行。梳理不同品种、规格产品的目标成材率,以标准成材率为基准规范生产全过程。针对未达到目标值的批次,各生产单元及时分析原因并进行整改,使产品成材率及合同兑现率稳步提高。
生产班组采用精细化管理模式,全员参与,以指标的分解和落实为管控切入点,对所涉及的质量指标,严格按照工段-班组-个人细化分解,制定管理办法,并与班组成员业绩挂钩。班组成员根据不同规格、不同钢种产品,共同研究工艺参数、质量工序控制内容,优化轧制节奏,严格执行标准化作业,加强设备点巡检,发现问题及时解决,且每日及时分析当班生产情况,根据结果进行次日改进,确保“四降两提”任务指标的完成。有效提升生产节奏,使轧机工作效率得以稳步提高。
根据180机组结构特点,加大研发力度,针对部分产品只能二倍尺生产,且成材率不高的薄弱点,各专业制定阶段解决方案,有效地进行攻关。通过优化生产工艺,完成238系列穿孔机孔型改造与245坯型开发,延长脱后极限长度,进行P4前台等设备进行改造,将辊道回转臂由原来的31米增加到目前36.5米,实现了238、266系列178车桥管的三倍尺生产。通过对穿孔机毛管横移车改造,增加毛管旋转装置,改善管体内表面质量,同时使178车桥管的轧制节奏提升了7秒,极大的提高了轧制节奏。
科技创新 品质再升级
豪门国际钢管公司180分厂持续调整、优化工作思路,创新管理方式,进行多项技术改造,减少产品缺陷,稳步提高产品品质。
首先梳理各系列产品规格,将共有规格进行优化重排,同一规格、同一坯长共同生产,减少换工具及调整次数,将换转股、换系列、换连轧辊的时间进行缩减优化。同时开展热工具使用寿命的技术攻关,减少非计划检查换工具时间,提高轧制的连续性,最大程度上提升机组作业率。其次,针对出现的质量缺陷,分区域成立由主管领导、技术人员、班工长为主的攻关小组,找出原因对症解决,优化工艺制度,规范工艺标准,制定实施方案,并最终形成工艺文件指导现场生产。
针对气瓶管外表面擦伤缺陷问题,对轧线各机组的传输辊道进行了速度优化,提升大冷床的升起高度、前进速度,同时恢复排锯机组部分辊道的自动控制功能,大大减少了管体擦伤缺陷。完成穿孔机横移车改造,在抗氧化站增加毛管旋转装置,提高抗氧化效果。优化穿孔机孔型,改造现有的坯型。解决毛管内螺旋,改善管体壁厚均匀度,降低切头尾率,优化连轧数模,改善内表面质量;优化定径孔型,外径偏差控制在0.7毫米至1毫米,降低头端壁厚不均现象,切头尾率降低1.33个百分点,减小管体椭圆度及鹅头弯缺陷,成材率得以提升。
通过算细账,勤总结,在生产上精细管控,强化责任担当,提高执行能力,提升各工序生产效率。豪门国际钢管公司180分厂全体职工会持续保持高昂的斗志和高效的生产态势,充分发挥自身优势,在市场化改革的道路上,担当作为,砥砺前行,为促进公司经济技术指标稳步提升和高质量发展做出更大贡献。