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豪门国际2015年精益改善项目成果一等奖概览

2016-04-26

2015年,公司各单位围绕生产经营目标和工作重点,认真实施精益改善项目,精益改善项目从品质、效率、成本、安全等多方面立项,覆盖面广,系统性强,成效明显。在日前召开的公司精益管理工作总结暨深入推进大会上,无缝厂“降低环形炉吨钢燃气消耗”等项目获评2015年精益改善项目成果一等奖。新形势下,豪门国际 要坚定信心,开拓创新,积极投身精益实践,促进公司管理软实力的全面提升。

选矿厂

    “协同上下工序,柔性化组织生产”  

项目背景            

2015年,公司给选矿厂下达年产268万吨的自产铁精矿生产任务,处理白云原矿只有750万吨,与现有年处理白云原矿1200万吨的生产能力差距较大,选矿厂各生产车间的生产能力和设备配置均有富余。同时公司生产随着市场变化,生产任务随时调整。作为原料单位,选矿厂必须以市场为导向,上下联动、快速反应,定量组织、经济运行,实现柔性化生产。

项目举措

对设备运行情况进行分析,制定适合目前计划的生产运行和设备匹配方案,并制定相应的封存设备维护方案;对现场进行调研,制定更加合理的生产操作维护规程和点巡检制度;推行岗位作业标准化,制定和完善岗位标准化作业指导书,并对员工进行培训,提升岗位操作技能;对生产流程进行改造,使现有流程满足柔性化生产需要。

项目成果

有效运用精益工具对生产形势进行分析,确定了适合目前多变的市场形势下,有利于选矿厂生存和发展的柔性化生产方案。通过项目的运行,消除了浪费,降低了生产成本,提升了效益,形成了制度并严格执行,年创经济效益达2450万元。

无缝厂

    “降低环形炉吨钢燃气消耗”

项目背景            

作为成本结构最重要的组成部分,降低能源消耗是降低生产成本的重要举措。对比2014年各项统计数据不难看出,和行业先进水平相比,无缝厂各条生产线均有差距,降低环形炉吨钢燃气消耗将是无缝厂降低生产成本的必由之路。

项目举措

2015年,通过“180”环形炉大修及“159”中修,无缝厂分别对两条生产线的环形炉进行了节能改造,“180”作业区还对炉温控制系统进行了自动化改造,使炉温控制更加准确及时,减少了能源浪费。

为增加炉料换热面积,“460”热轧部重新设计了环形炉炉内布料方式,提高了热能利用率,进一步降低了吨钢消耗。为减少待轧期间的能耗损失,“460”热轧部建立了待轧降温预警制度。“460”热轧部还根据产品材质及尺寸制定更加精准的加热制度,有效指导现场生产及能源控制。此外,无缝厂各生产线还对环形炉操作人员进行技术培训,同时编写了“标准作业指导书”,指导操作人员掌握操作要点,避免能耗损失。

项目成果            

有效解决了无缝厂各产线环形炉吨钢燃气消耗偏高的问题,全厂燃气吨钢成本由2014年的77.84元/吨降为2015年的68.8元/吨,全年降本1234万元。

焦化厂

   “在保证焦炭质量的前提下降低配煤成本”

项目背景            

2015年,焦化厂在全厂范围内开展了新配煤实验,把减少山西煤配比,提高蒙古煤配比作为攻关项目。

项目举措

焦化厂以性价比为导向,重视优化配煤结构,该厂精益小组通过建立岩相配煤预测系统及焦炭质量预测模型,缩短配煤试验周期,降低配煤试验的成本,精细化来煤小焦炉试验的质量把关;焦化厂通过努力攻克配煤技术难题,加强焦炭生产各环节的质量管理,在配煤成本明显下降的情况下,焦炭质量保持了高水平稳定。

在焦化厂备煤部,备煤部生产主管李军东每日紧盯配煤比,备煤环节要为焦炉生产“照方抓药”,只有“秘方”配比精准,才能使生产出的焦炭质量持续稳定。

项目成果            

项目开展以来,配煤比波动预警由过去的操作屏幕颜色变化,变为现在的声控报警,这样不但增强了岗位职工的责任意识,也将配煤精准度稳定在99%以上。精准的原料供应,才能保证焦炭质量的持续稳定。

炼铁厂

         “提升四烧烧结矿综合质量指标”

项目背景            

2014年年末,四号高炉开炉后炉况长时间难以稳定,大高炉优势发挥受到极大限制。究其原因,与之配套的烧结系统、运输系统以及高炉栈桥系统不匹配问题日益突显。如何在经济合理炉料前提下,提升烧结矿质量,保障高炉稳定顺行成为摆在炼铁厂专业技术人员面前的一道难题。

项目举措

炼铁厂专门成立项目攻关组,通过分析研究发现,烧结矿粒度、转股强度等指标,对高炉冶炼、炉况稳定性有着直接影响。同时,运用精益管理手段,确认了影响烧结矿指标的原料结构、硅含量、亚铁含量以及装料偏析、运输、槽位落差等六个主要因素。

攻关组根据已确认要因,通过对烧结矿冶炼原料结构调整,加强质量指标控制,强化生产过程工艺参数控制;对运输漏斗落差、装槽偏析进行改造,以及出台《高炉原燃料供应及槽位管理办法》,保证高炉生产的均衡、稳定,控制合适的槽位等措施的实施,炼铁厂四烧车间烧结矿粒度、转股强度得到根本性改善。

项目成果            

根据数据统计发现,项目攻关后,四烧车间烧结矿转鼓强度提高1%,促使高炉焦比由攻关之初的361.29公斤/吨降至350.58公斤/吨,降幅达0.5%之多,对于炼铁厂降低生铁成本意义重大。烧结矿转鼓指标也由76.64%提高至77.46%,烧结矿质量得到进一步提升。

炼钢厂

       “优化冶炼工艺,降低钢铁料消耗”

项目背景            

钢铁料消耗是炼钢厂重要的经济技术指标,一般占转炉生产成本的80%至85%,降低钢铁料消耗就成为炼钢厂降成本的主要手段,钢铁料消耗指标既体现炼钢厂技术水平,也体现管理水平,对炼钢厂降成本工作有重要意义。

项目举措

对废钢结构及重量进行调整;针对高位含铁料称量斗开关反应慢,加入量不能精确控制,容易发生喷溅及冒烟,进行了高位含铁料仓改造;为保证全炉役底吹效果,将原有的12支单管式底枪改造成8块可更换的多孔式透气芯砖,喷枪堵塞时,随时可以进行热更换;针对目前铁水磷含量普遍偏高,过氧化率增加,改变原来的一次拉操作工艺,执行高拉补吹操作,合理点吹,保证有碳及高碳出钢,同时制定激励政策,提高职工保碳出钢的工作热情;为保证有碳出钢,在小流量点吹时也能保证安全氧压,对氧枪喷头参数进行改造,将喉口直径及出口直径变小,提高工况氧压;针对少渣炼钢,制定了留渣双渣操作规程,通过调研选取合理的倒渣倾角位,采取转炉倾角锁死,这样既可以避免误操作倒钢,还可以合理减少倒渣量,减少金属流失,从而做到少渣炼钢,降低转炉渣料消耗。

项目成果            

转炉各项指标明显降低,降低成本2984.56万元,为降成本作出了突出贡献。

运输部

      “提高卸车货位配车满线率”

项目背景            

随着公司新体系建成投产,公司铁路运输货运量大幅度增加。满线配车能够有效减少运输部各车站取配货位的倒调次数,由于有些货位距离车场较远,取配一次油耗较大且作业时间长,配车满线率提高后能够减少取配货位的次数,在作业时间以及油耗的节省方面有很好的效果,并对公司整体的降本增效工作具有一定的作用。

项目举措

运输部各卸车站根据厂矿的卸车要求以及货位的满线配车数,作业中及时将货物按品名倒出来,做到厂矿要求配车时高效并满线的将货物配到货位,避免发生由于为减少倒调钩数而造成不满线配车现象。

项目成果            

通过优化运输组织,提高了货位配车满线率,有效减少了各车站取配货位的次数,降低了劳动强度,每年节省油耗1120万元、减少延时费支出770万元。




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